每年夏季是啤酒廠生產(chǎn)的高峰時(shí)期,夏季生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致大量污水產(chǎn)生,排放問(wèn)題隨之而現(xiàn)。啤酒工藝分為制麥、糖化和發(fā)酵三個(gè)過(guò)程,一般釀造1t啤酒約排12—20m3廢水。啤酒廠污水主要為含糖類,醇類等,屬中高濃度有機(jī)污水,擁有較好的可生化性。
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
污水類型:啤酒生產(chǎn)廢水
日處理量:1500t/d
污水問(wèn)題:SBR池氨氮降解
達(dá)標(biāo)要求:出水氨氮≤45mg/L
處理工藝:原水→UASB反應(yīng)器→SBR池→出水
問(wèn)題與實(shí)施
項(xiàng)目問(wèn)題
1、現(xiàn)場(chǎng)共四套SBR池,因進(jìn)水沖擊使系統(tǒng)氨氮超標(biāo),厭氧池出水氨氮81mg/L,SBR池對(duì)氨氮去除效率差。
2、通過(guò)對(duì)污泥沉降比試驗(yàn),觀察污泥沉降比為30,但污泥松散,絮狀體很少,進(jìn)一步做鏡檢,發(fā)現(xiàn)污泥解體嚴(yán)重,菌膠團(tuán)少,且伴有絲狀菌膨脹。
項(xiàng)目實(shí)施
因此,本項(xiàng)目主要處理措施為投加高活性硝化細(xì)菌,提高SBR池的氨氮去除效率。
現(xiàn)場(chǎng)圖片
調(diào)試數(shù)據(jù)
投菌24小時(shí)2號(hào)池氨氮變化圖
2號(hào)SBR池出水氨氮圖(8.15—8.17)
現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員通過(guò)投菌并悶曝一天后,2號(hào)池氨氮降解3.5mg/L;隨后安排往2號(hào)池進(jìn)水200噸,去除氨氮效果良好,逐步提高進(jìn)水量為300噸,氨氮降解效果穩(wěn)定,后續(xù)繼續(xù)緩慢提高系統(tǒng)進(jìn)水量。
后續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行建議
1、2號(hào)SBR池運(yùn)行按照如下操作:
時(shí)間 | 操作 |
2-3 h | 進(jìn)水 |
4-5 h | 曝氣(若因?yàn)檫M(jìn)水量大,可增加曝氣時(shí)間) |
1-2 h | 靜置 |
2-3 h | 排水(排水過(guò)程中,不要把污泥排出,盡量只排上清液) |
約12 h | 合計(jì) |
注:若進(jìn)、出水沖突,優(yōu)先保證2號(hào)池的正常運(yùn)行。
2、2號(hào)SBR池運(yùn)行時(shí)控制水質(zhì)指標(biāo)為pH:7—8.5,DO:2—5mg/L,SV30:30-35%,污泥濃度控制在3000-3500mg/L。運(yùn)行期間溶氧過(guò)高,需觀察污泥性狀,污泥發(fā)白,可適當(dāng)關(guān)閉曝氣,間接開啟曝氣。若污泥顏色正常,短期溶氧過(guò)高,影響不大。
3、事故池內(nèi)NH3—N為180mg/L,TP為31mg/L;將事故池內(nèi)污水往2號(hào)池投加時(shí),可一次投加50噸。該操作需視現(xiàn)場(chǎng)情況,適當(dāng)減少、增加水量。
4、為確保冬季SBR池正常運(yùn)行,入冬以后水溫低于20℃,開始減少排泥,逐步把污泥濃度控制在5000mg/L左右,SV30為50%。
5、停產(chǎn)期,仍需每天曝氣2次,每次曝氣2—3h,同時(shí)曝氣期間投加100kg食品級(jí)葡萄糖,40kg尿素,以維持系統(tǒng)內(nèi)微生物生存。
項(xiàng)目總結(jié)
該項(xiàng)目通過(guò)投加我公司BioPower100 PLUS自養(yǎng)硝化細(xì)菌,經(jīng)過(guò)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,生化系統(tǒng)迅速恢復(fù)氨氮去除能力。經(jīng)過(guò)5天的調(diào)試,系統(tǒng)完成600t/d的日處理,同時(shí)出水氨氮≤15mg/L。后續(xù)可逐步緩慢提高水量,增加系統(tǒng)處理能力。
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