每年夏季是啤酒廠生產的高峰時期,夏季生產規(guī)模的擴大導致大量污水產生,排放問題隨之而現。啤酒工藝分為制麥、糖化和發(fā)酵三個過程,一般釀造1t啤酒約排12—20m3廢水。啤酒廠污水主要為含糖類,醇類等,屬中高濃度有機污水,擁有較好的可生化性。
項目簡介
污水類型:啤酒生產廢水
日處理量:1500t/d
污水問題:SBR池氨氮降解
達標要求:出水氨氮≤45mg/L
處理工藝:原水→UASB反應器→SBR池→出水
問題與實施
項目問題
1、現場共四套SBR池,因進水沖擊使系統(tǒng)氨氮超標,厭氧池出水氨氮81mg/L,SBR池對氨氮去除效率差。
2、通過對污泥沉降比試驗,觀察污泥沉降比為30,但污泥松散,絮狀體很少,進一步做鏡檢,發(fā)現污泥解體嚴重,菌膠團少,且伴有絲狀菌膨脹。
項目實施
因此,本項目主要處理措施為投加高活性硝化細菌,提高SBR池的氨氮去除效率。
現場圖片
調試數據
投菌24小時2號池氨氮變化圖
2號SBR池出水氨氮圖(8.15—8.17)
現場技術人員通過投菌并悶曝一天后,2號池氨氮降解3.5mg/L;隨后安排往2號池進水200噸,去除氨氮效果良好,逐步提高進水量為300噸,氨氮降解效果穩(wěn)定,后續(xù)繼續(xù)緩慢提高系統(tǒng)進水量。
后續(xù)穩(wěn)定運行建議
1、2號SBR池運行按照如下操作:
時間 | 操作 |
2-3 h | 進水 |
4-5 h | 曝氣(若因為進水量大,可增加曝氣時間) |
1-2 h | 靜置 |
2-3 h | 排水(排水過程中,不要把污泥排出,盡量只排上清液) |
約12 h | 合計 |
注:若進、出水沖突,優(yōu)先保證2號池的正常運行。
2、2號SBR池運行時控制水質指標為pH:7—8.5,DO:2—5mg/L,SV30:30-35%,污泥濃度控制在3000-3500mg/L。運行期間溶氧過高,需觀察污泥性狀,污泥發(fā)白,可適當關閉曝氣,間接開啟曝氣。若污泥顏色正常,短期溶氧過高,影響不大。
3、事故池內NH3—N為180mg/L,TP為31mg/L;將事故池內污水往2號池投加時,可一次投加50噸。該操作需視現場情況,適當減少、增加水量。
4、為確保冬季SBR池正常運行,入冬以后水溫低于20℃,開始減少排泥,逐步把污泥濃度控制在5000mg/L左右,SV30為50%。
5、停產期,仍需每天曝氣2次,每次曝氣2—3h,同時曝氣期間投加100kg食品級葡萄糖,40kg尿素,以維持系統(tǒng)內微生物生存。
項目總結
該項目通過投加我公司BioPower100 PLUS自養(yǎng)硝化細菌,經過技術人員現場調試,生化系統(tǒng)迅速恢復氨氮去除能力。經過5天的調試,系統(tǒng)完成600t/d的日處理,同時出水氨氮≤15mg/L。后續(xù)可逐步緩慢提高水量,增加系統(tǒng)處理能力。