應(yīng)用企業(yè)簡(jiǎn)介:山東某焦化廠(110萬噸產(chǎn)量5.5米焦?fàn)t)
存在問題 : 循環(huán)氨水含油高(600-1100mg/1)
蒸氨廢水含油高(100-150mg/)
蒸氨廢水CODcr高(5300-7000)
進(jìn)而影響進(jìn)生化處理廢水質(zhì)量,
導(dǎo)致廢水處理量由30m3/h降低到不足20m3/h,廢水處理效率降低,事故池廢水保有量大大增加,給環(huán)保帶來極大壓力。
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 : 為了有效解決該廠問題,經(jīng)過雙方深入溝通交流后,決定在循環(huán)氨水系統(tǒng)投加焦油氨水分離劑,首先降低氨水中焦油含量,進(jìn)而解決廢水生化處理問題。
解決方案 : 系統(tǒng)投加焦油破乳劑
投加時(shí)間 : 20天
投加結(jié)果 : 1、氨水含油量明顯降低:投加前氨水中油:平均891mg/l,最高含量:1172.5mg/,最低635.5mg/。加藥后氨水中油:平均103mg/l,最高含量162.5mg/l,最低48.5mg/l。
2、蒸氨廢水含油量穩(wěn)定在30mg/以下,最低14mg/1。
3、蒸氨廢水COD由加藥前的5300-7000降低到加藥后的平均4000左右。
4、蒸氨廢水含油和COD的降低使污水處理工段由每小時(shí)處理20m3提高到每小時(shí)30m3,并且事故池原有積存的廢水量下降60%左右。